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公开(公告)号:CN119553181A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411501131.8
申请日:2024-10-25
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/08 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/04 , C22C33/04 , C21C5/35 , C21C7/06 , C21C7/00 , C21C7/10
Abstract: 本发明公开了一种高钛S700MC高强度钢板,涉及钢铁生产技术领域,其化学成分及质量百分比为:C:0.050%~0.080%,Si:0.10%~0.30%,Mn:1.70%~2.00%,P≤0.018%,S≤0.003%,Nb:0.070%~0.090%,V:0.010%~0.04%,Ti:0.09~0.15%,Ni≤0.020%,Cr:≤0.30%,Mo:0.10%~0.20%,Cu≤0.30%,Al:0.030%~0.070%,Ca:0.0008%~0.0030%,B≤0.0008%,N≤0.0040%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明制得的钢板力学性能满足:纵向拉伸屈服强度≥700MPa,抗拉强度750‑950MPa,延伸率≥15%,‑40℃纵向冲击功≥40J。
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公开(公告)号:CN104846148A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510226651.7
申请日:2015-05-06
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C21C7/06
Abstract: 本发明涉及一种超低温用钢的夹杂物控制方法,首先在炉后采用1.5-1.7kg/吨的铝块进行强脱氧,为钢水精炼创造条件;然后对钢液进行LF炉精炼处理,精炼开始10-15分钟内完成升温造渣,顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14-17kg/吨钢,还包括钙处理工艺;根据钢水中S含量、精炼渣顶渣中钙铝比以及Ca的收得率控制钙的喂入量,将钢水中钙硫比控制在1.0-1.6,精炼渣中钙铝比控制在1.5-1.8。本发明通过优化钙处理工艺,控制钢液生成夹杂物类型,将现有技术工艺中钢液中呈现富集状态的夹杂物向细微分散转换,通过改善夹杂物类型来降低夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,降低夹杂物对钢低温冲击性能的影响,从而有效提高超低温钢冲击性能,提高其性能合格率、延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN103602888B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310627125.2
申请日:2013-12-02
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低压缩比热轧9Ni钢厚板及其制造方法,该钢厚板成分质量百分比计为:C0.035~0.075%,Si0.15~0.25%,Mn0.50~0.80%,S≤0.006%,P≤0.008%,Ni8.9~9.5%,Alt0.020-0.045%,余量为Fe和杂质。制造步骤是:转炉冶炼,LF+RH精炼,连铸成150mm厚板坯,分两阶段轧制,轧件采用层流冷却,并采用离线淬火加回火工艺进行热处理。本发明优点是:合金成分简单,成本低;低压缩比轧制35mm以上厚规格钢板,板形良好,热处理后-196℃横向冲击功≥160J,钢板具有良好的强韧性匹配。
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公开(公告)号:CN117497101A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311416482.4
申请日:2023-10-27
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种连铸过程中间包钢水温度的预测方法及装置,涉及连铸技术领域,包括:获取连铸生产钢包的上台参数、钢包在连铸上一工序的出站生产参数、连铸过程的生产参数、以及钢包与钢水的基本参数;以上述参数作为输入数据,以中间包钢水温度预测值作为输出数据,建立中间包钢水温度数学模型;根据历史生产数据推测预期的浇注速度和浇注时间,将其输入至所述中间包钢水温度的数学模型中,计算浇注全过程的中间包钢水温度变化曲线。本发明提出的中间包钢水温度预测方法,提高了对连铸温降过程建模的精准性、一致性,可实现上台温度的在线整定,指导现场操作,为恒温浇注、稳定浇注过程的过热度控制提供了有效的手段和途径。
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公开(公告)号:CN117070850A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311009020.0
申请日:2023-08-11
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/40 , C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/00 , C21C7/10 , C21C5/30 , C21C5/36
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别是涉及一种高纯净度镍系用钢及其生产方法,化学成分及质量百分比如下:C:0.030%~0.055%,Si:0.10%~0.30%,Mn:0.50%~0.80%,P≤0.005%,S≤0.002%,Cr:≤0.30%,Mo≤0.30%,Ni:0.50%~1.0%,Cu:≤0.05,Al:0.020%~0.050%,N≤0.0045%,H≤0.0002%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括溅渣留渣操作、转炉吹炼控制、脱氧及合金化、精炼处理和连铸的步骤,通过对冶炼过程精炼工序的优化,解决了快速脱硫、快速合金化的技术,同时采用了高真空处理方法,有效去除了氧、氮、氢等有害气体的影响。
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公开(公告)号:CN110396635A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910711706.1
申请日:2019-08-02
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高屈服345MPa级结构钢疲劳寿命的冶炼方法,涉及钢铁冶炼技术领域,基于屈服345MPa级别低合金结构钢,提出了从铁水预处理、转炉冶炼、LF精炼、真空脱气、静搅到连铸的冶炼方法,通过合理的精炼、静搅制度及浇铸制度,提高发明钢种纯净度和钢坯低倍质量,减少钢种夹杂物及有害杂质。
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公开(公告)号:CN108193018B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711423645.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
CPC classification number: C21C7/0006 , C21C7/0056 , C21C7/0075 , C21C7/06 , C21C7/064
Abstract: 本发明是一种LF精炼炉生产低碳低硫钢防增碳方法,LF炉待处理工位钢包底吹流量控制初始为45‑55NL/min,钢水到工作位将炉盖盖好后,钢包底吹流量控制为150‑200NL/min;钢包顶渣加入0.20‑0.25Kg/t钢铝丝进行渣脱氧,同时钢水中喂入1.0‑1.5m/t钢铝线进行钢水脱氧;下电极处理过程,钢包底吹流量控制为250‑400NL/min,钢包顶渣总渣量控制在12‑14Kg/t钢;分批次向渣面加入铝丝,每批次加入量0.12‑0.15Kg/t钢铝丝进行造渣;钢包底吹流量控制为150‑200NL/min。本发明可以使整个LF精炼炉冶炼过程增碳含量稳定控制在0.015%以内,冶炼终点成分控制稳定精确,钢水纯净度满足高品质钢水的要求,降低了改判率,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN103614513A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310641276.3
申请日:2013-12-04
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种特殊炼钢工艺下的钙处理方法,在铁水预处理工艺中脱硫,喷吹CaO+Mg粉将铁水硫含量脱除到0.0018%~0.0022%,脱硫后进行扒渣处理;转炉工艺中,控制转炉终点氧含量在650ppm以内;RH工艺中真空度≤300Pa,保持时间10~30min;RH处理完毕后二次回LF调温化渣,然后钙处理,钙线喂入速度180-200m/min,喂入量1.4m/t钢,同时控制底吹流量50-100NL/min。本发明能够使夹杂物由初期的硅锰酸盐逐渐转变为钙铝酸盐,钢板单位面积夹杂物数量显著降低,由87-100个/mm2减少至12-25个/mm2。RH真空和钙处理后夹杂物类型发生转变,生成物偏向CaO-CaS一侧;中间包钢水中夹杂物尺寸较小,小于10μm的夹杂物占99.61%,未发现尺寸大于30μm的夹杂物,该方法提高了钢水纯净度和钢板探伤合格率,钙收得率稳定在20%以上,经济效益明显。
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公开(公告)号:CN115323138A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210624943.6
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种连铸坯低压缩比轧制Q355D特厚板的生产方法,涉及钢铁生产技术领域,采用炼钢过程氧化物冶金工艺和Ti氧化物析出控制技术、轧制过程中弱化或完全取消奥氏体未再结晶区轧制、轧后高温快冷的控制冷却工艺,且轧后无需热处理工序,可替代传统采用大厚度钢锭、复合坯生产高性能厚板的工艺,大幅度降低生产成本,实现钢板的经济、批量生产。
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公开(公告)号:CN114774634A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210359598.8
申请日:2022-04-07
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C21C7/10
Abstract: 本发明公开了一种快速降低RH炉真空度的操作方法,涉及钢铁生产技术领域,手动关闭生产工位的加料半球阀,在氧枪口处堵盲板,修改1级泵启动条件,屏蔽1级泵。快速降低RH炉真空度,很好解决了因为漏气和1级泵故障造成真空系统故障的问题,降低了RH炉故障率,有力保证了真空钢的生产。
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