一种超低温用钢的夹杂物控制方法

    公开(公告)号:CN104846148A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510226651.7

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种超低温用钢的夹杂物控制方法,首先在炉后采用1.5-1.7kg/吨的铝块进行强脱氧,为钢水精炼创造条件;然后对钢液进行LF炉精炼处理,精炼开始10-15分钟内完成升温造渣,顶渣碱度控制在6-8,渣量控制在14-17kg/吨钢,还包括钙处理工艺;根据钢水中S含量、精炼渣顶渣中钙铝比以及Ca的收得率控制钙的喂入量,将钢水中钙硫比控制在1.0-1.6,精炼渣中钙铝比控制在1.5-1.8。本发明通过优化钙处理工艺,控制钢液生成夹杂物类型,将现有技术工艺中钢液中呈现富集状态的夹杂物向细微分散转换,通过改善夹杂物类型来降低夹杂物热膨胀系数与钢基体的差异,降低夹杂物对钢低温冲击性能的影响,从而有效提高超低温钢冲击性能,提高其性能合格率、延长使用寿命。

    一种低压缩比热轧9Ni钢厚板的制造方法

    公开(公告)号:CN103602888B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310627125.2

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种低压缩比热轧9Ni钢厚板及其制造方法,该钢厚板成分质量百分比计为:C0.035~0.075%,Si0.15~0.25%,Mn0.50~0.80%,S≤0.006%,P≤0.008%,Ni8.9~9.5%,Alt0.020-0.045%,余量为Fe和杂质。制造步骤是:转炉冶炼,LF+RH精炼,连铸成150mm厚板坯,分两阶段轧制,轧件采用层流冷却,并采用离线淬火加回火工艺进行热处理。本发明优点是:合金成分简单,成本低;低压缩比轧制35mm以上厚规格钢板,板形良好,热处理后-196℃横向冲击功≥160J,钢板具有良好的强韧性匹配。

    一种连铸过程中间包钢水温度的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN117497101A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311416482.4

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种连铸过程中间包钢水温度的预测方法及装置,涉及连铸技术领域,包括:获取连铸生产钢包的上台参数、钢包在连铸上一工序的出站生产参数、连铸过程的生产参数、以及钢包与钢水的基本参数;以上述参数作为输入数据,以中间包钢水温度预测值作为输出数据,建立中间包钢水温度数学模型;根据历史生产数据推测预期的浇注速度和浇注时间,将其输入至所述中间包钢水温度的数学模型中,计算浇注全过程的中间包钢水温度变化曲线。本发明提出的中间包钢水温度预测方法,提高了对连铸温降过程建模的精准性、一致性,可实现上台温度的在线整定,指导现场操作,为恒温浇注、稳定浇注过程的过热度控制提供了有效的手段和途径。

    一种LF精炼炉生产低碳低硫钢防增碳方法

    公开(公告)号:CN108193018B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711423645.6

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: C21C7/0006 C21C7/0056 C21C7/0075 C21C7/06 C21C7/064

    Abstract: 本发明是一种LF精炼炉生产低碳低硫钢防增碳方法,LF炉待处理工位钢包底吹流量控制初始为45‑55NL/min,钢水到工作位将炉盖盖好后,钢包底吹流量控制为150‑200NL/min;钢包顶渣加入0.20‑0.25Kg/t钢铝丝进行渣脱氧,同时钢水中喂入1.0‑1.5m/t钢铝线进行钢水脱氧;下电极处理过程,钢包底吹流量控制为250‑400NL/min,钢包顶渣总渣量控制在12‑14Kg/t钢;分批次向渣面加入铝丝,每批次加入量0.12‑0.15Kg/t钢铝丝进行造渣;钢包底吹流量控制为150‑200NL/min。本发明可以使整个LF精炼炉冶炼过程增碳含量稳定控制在0.015%以内,冶炼终点成分控制稳定精确,钢水纯净度满足高品质钢水的要求,降低了改判率,提高经济效益。

    一种特殊炼钢工艺下的钙处理方法

    公开(公告)号:CN103614513A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310641276.3

    申请日:2013-12-04

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种特殊炼钢工艺下的钙处理方法,在铁水预处理工艺中脱硫,喷吹CaO+Mg粉将铁水硫含量脱除到0.0018%~0.0022%,脱硫后进行扒渣处理;转炉工艺中,控制转炉终点氧含量在650ppm以内;RH工艺中真空度≤300Pa,保持时间10~30min;RH处理完毕后二次回LF调温化渣,然后钙处理,钙线喂入速度180-200m/min,喂入量1.4m/t钢,同时控制底吹流量50-100NL/min。本发明能够使夹杂物由初期的硅锰酸盐逐渐转变为钙铝酸盐,钢板单位面积夹杂物数量显著降低,由87-100个/mm2减少至12-25个/mm2。RH真空和钙处理后夹杂物类型发生转变,生成物偏向CaO-CaS一侧;中间包钢水中夹杂物尺寸较小,小于10μm的夹杂物占99.61%,未发现尺寸大于30μm的夹杂物,该方法提高了钢水纯净度和钢板探伤合格率,钙收得率稳定在20%以上,经济效益明显。

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