一种低铁损无取向硅钢的制造方法

    公开(公告)号:CN103834858B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201210480250.0

    申请日:2012-11-23

    CPC classification number: C23G1/083

    Abstract: 本发明公开了一种低铁损无取向硅钢的制造方法,该制造方法包括1)根据相应的化学成分设计进行冶炼和浇铸后得到板坯;2)热轧;3)连续退火常化;4)酸洗;5)冷轧;6)退火:退火炉内张力控制满足:2.05+0.01s‑(2.91+0.0165s)×10‑3t≤lgT≤2.15+0.0087s‑(1.473+0.0087s)×10‑3t,式中T表示张力,s表示退火时间,t表示退火温度;7)退火后酸洗。采用本发明所述的制造方法制备低铁损无取向硅钢,在保证磁感的前提下,大幅度降低其铁损,既从节能方面控制材料低铁损化又从电器的小型化方面确保材料高磁感化。

    一种低铁损无取向硅钢的制造方法

    公开(公告)号:CN103834858A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210480250.0

    申请日:2012-11-23

    CPC classification number: C23G1/083

    Abstract: 本发明公开了一种低铁损无取向硅钢的制造方法,该制造方法包括1)根据相应的化学成分设计进行冶炼和浇铸后得到板坯;2)热轧;3)连续退火常化;4)酸洗;5)冷轧;6)退火:退火炉内张力控制满足:2.05+0.01s-(2.91+0.0165s)×10-3t≤lgT≤2.15+0.0087s-(1.473+0.0087s)×10-3t,式中T表示张力,s表示退火时间,t表示退火温度;7)退火后酸洗。采用本发明所述的制造方法制备低铁损无取向硅钢,在保证磁感的前提下,大幅度降低其铁损,既从节能方面控制材料低铁损化又从电器的小型化方面确保材料高磁感化。

    一种高磁感低铁损无取向电工钢板及其制造方法

    公开(公告)号:CN103388106A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310261807.6

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种高磁感、低铁损无取向电工钢板及其制造方法,其化学成分的重量百分比为:C≤0.004%、Si:0.1~1.6%、Mn:0.02~1.0%、S≤0.003%、Al:0.1~0.6%、N≤0.003%、Ti≤0.0015%,且满足Si+A1∶0.2~2.0%,Mn、Si、Al满足Mn=k2×Si+k3×Al+a,k2=0.08~0.11,k3=0.17~0.38,a为常数,其余为Fe和不可避免的杂质;该高磁感、低铁损无取向电工钢板的磁感B50为1.70-1.78T,铁损P15/50为3.59-5.5W/kg,表面状态良好,制造成本相对低廉,且不经过常化或罩式炉中间退火,无瓦楞状缺陷,具有高磁感、低铁损,比同牌号常规无取向电工钢板产品磁感B50高0.02T,铁损P15/50低0.2W/kg。

    电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层的方法

    公开(公告)号:CN101812571B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910046577.5

    申请日:2009-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种热轧钢板的处理方法,尤其是无取向电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层产生的方法。一种电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层的方法,常化处理包括预热段、无氧化加热段、均热段和冷却段,所述无氧化加热段采用直火加热,空燃比系数为0.85~0.95。所述均热炉采用电加热或辐射管加热,气氛为N2,炉内露点为-65℃~-10℃,氧含量≤0.1%。本发明通过对常化工艺控制减小和消除热轧带钢常化时产生的内氧化层,从源头上消除最终退火时产生的炉辊结瘤,避免后续的炉辊瘤清理工作,提高效率,降低成本。

    电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层的方法

    公开(公告)号:CN101812571A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910046577.5

    申请日:2009-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种热轧钢板的处理方法,尤其是无取向电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层产生的方法。一种电工钢热轧带钢常化处理中防止内氧化层的方法,常化处理包括预热段、无氧化加热段、均热段和冷却段,所述无氧化加热段采用直火加热,空燃比系数为0.85~0.95。所述均热炉采用电加热或辐射管加热,气氛为N2,炉内露点为-65℃~-10℃,氧含量≤0.1%。本发明通过对常化工艺控制减小和消除热轧带钢常化时产生的内氧化层,从源头上消除最终退火时产生的炉辊结瘤,避免后续的炉辊瘤清理工作,提高效率,降低成本。

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