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公开(公告)号:CN103394679A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310329713.8
申请日:2013-07-31
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC: B22D41/00
Abstract: 一种钢包加盖保温方法,属于炼钢钢包周转技术领域。制作保温烘烤包盖,在耐火打结材料和钢壳之间增加一层隔热保温材料,延长包盖直径,增加包盖裙边。将退出周转的钢包全部加盖保温,将该钢包投入周转序列。优点在于:在钢包周转过程中减少钢包热量损失,可以大大节省天然气的消耗,提高周转钢包内衬温度、降低出钢温度。
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公开(公告)号:CN103160647A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310059459.4
申请日:2013-02-26
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 吕延春 , 王文军 , 史志强 , 刘洋 , 朱志远 , 朱国森 , 王浩然 , 姜中行 , 马长文 , 王星 , 周金明 , 孙硕猛 , 张建师 , 李铁 , 崔小勇 , 柴玉国 , 张翔 , 秦登平 , 张海华 , 王海宝 , 张振江
IPC: C21C7/064
Abstract: 一种炉外氧化脱磷剂及其制备、使用方法,属于炼钢技术领域。氧化脱磷剂的组成重量百分数为: CaF2:5%-15%,CaO:40%-55%,FeO:5%-10%,Fe2O3:10%-20%,SiO2与其他杂质元素如Al2O3等之和:5%-15%。该脱磷剂的制备方法是采用小颗粒白灰、萤石及钢厂自产红泥粉末机械混合而成;该脱磷剂在钢包内使用,可以使钢水磷含量达到0.003%以下。
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公开(公告)号:CN102978332A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210575869.X
申请日:2012-12-26
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 吕延春 , 王文军 , 朱国森 , 朱志远 , 王浩然 , 姜中行 , 刘洋 , 史志强 , 王星 , 孙硕猛 , 张建师 , 李铁 , 崔小勇 , 柴玉国 , 张翔 , 秦登平 , 张海华 , 王海宝 , 张振江 , 马长文
Abstract: 一种9Ni钢冶炼方法,属于转炉炼钢技术领域。其工艺步骤及控制的技术参数为:铁水脱硫预处理:将铁水硫含量控制在≤0.003wt%;转炉冶炼:转炉终点温度控制在1600℃~1670℃之间;炉外氧化脱磷:出钢后利用氧化性气氛脱磷,将钢水磷含量控制在≤0.0040wt%;钢包排渣:将钢包入LF炉进行升温处理,然后将钢包内炉渣排除,防止脱硫后回磷;LF精炼:脱氧、脱硫,将硫含量控制在≤0.0020wt%;RH精炼:将H含量控制在≤0.0003wt%;然后进行浇铸。优点在于:转炉负担小,磷含量控制在0.0060wt%以下即可,可以实现稳定控制。
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公开(公告)号:CN102337373A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110347357.3
申请日:2011-11-07
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02P10/242 , Y02P40/47 , Y02W30/543
Abstract: 一种精炼渣回收并在转炉回吃的使用方法,属于转炉炼钢技术领域。将精炼渣冷却后,进行筛分去除粉末、破碎成合适粒度、烘烤除水处理后,制成粒度在20~40mm,水分<1%的精炼返回渣;根据炉渣情况在在转炉溅渣后加入精炼返回渣3-10kg/t,降低炉渣温度,使炉内余渣固化,有稠化炉渣,减少液态渣,同时降低炉渣的氧化性。所述的精炼返回渣的成分重量百分数为:CaO:30~70%,MgO:7~16%,SiO2:6~30%,Al2O3:10~45%,FeO:0.3~2.5%,TFe:0.3~2.5%。优点在于,能实现固化炉渣、稀释炉渣的氧化性,同时在转炉吹炼过程中有促进化渣、降低白灰消耗。
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公开(公告)号:CN102321778A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110283535.0
申请日:2011-09-22
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 吕延春 , 王文军 , 刘洋 , 朱志远 , 姜中行 , 麻庆申 , 马长文 , 金茹 , 李战军 , 王海宝 , 王浩然 , 孙硕猛 , 危尚好 , 韦耀环 , 石树东 , 王星
Abstract: 一种中碳含铝钢转炉脱氧的方法,属于转炉炼钢技术领域。具体工艺步骤为:在转炉出钢时加入碳质材料进行脱氧,碳质材料分别为A与B,其中A是碳粉,主要组成为C元素,碳粉纯度大于90%,B是碳化钙颗粒,碳化钙颗粒直径在1mm~5mm之间;加入A或者B时,提高钢包底吹氩气流量,达到钢水表面涌动效果,在线钢包底吹氩气强度在0.01L/t.min~0.1L/t.min间;A或B加入完毕后,出钢钢水质量占总量的40%-70%之间再加入Al合金与Si、Mn铁合金,进行深脱氧与合金化。优点在于:本脱氧工艺可充分发挥碳质元素的脱氧能力,对于提高钢水质量,减少金属与非金属氧化物在钢水中的停留起了积极作用。
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公开(公告)号:CN102181604A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110151121.2
申请日:2011-06-08
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 李战军 , 李本海 , 李永东 , 刘金刚 , 姜中行 , 王文军 , 朱志远 , 王彦锋 , 柴玉国 , 陈霞 , 郝宁 , 吴斌 , 袁辉 , 白学军 , 王浩然 , 蒋海涛 , 孙硕猛 , 王东柱 , 史志强 , 张建师 , 杨荣光 , 王立峰 , 危尚好 , 周金明 , 李广双 , 王志刚 , 万潇 , 谢翠红 , 刘成 , 闫新慧 , 杨国伟 , 韦耀环 , 关春阳 , 李涛 , 高媛 , 董治民
Abstract: 一种采用钢包喷粉技术生产中碳钢冶炼新工艺,属于炼钢技术领域。冶炼工艺路线为:转炉冶炼-钢包喷粉精炼-连铸。转炉冶炼控制终点碳含量、磷含量、硫含量和出钢温度;出钢采用铝铁脱氧和碳粉调碳;钢包喷粉精炼控制喷粉过程输送载气流量和喷粉速度,根据初始硫含量控制粉剂耗量,实现快速脱硫,喷吹结束对钢中的成分进行微调;连铸过程采用全保护浇铸,浇铸过程根据钢坯的断面控制合理拉速。本发明优点在于:开创了采用钢包喷粉技术生产中碳钢的冶炼新工艺,实现了快速脱硫和多炉连浇,成品碳、磷、硫和氮等成分控制满足具体钢种的要求。
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公开(公告)号:CN102010935A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010599483.3
申请日:2010-12-13
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 李战军 , 刘金刚 , 王文军 , 史志强 , 杨荣光 , 柴玉国 , 孙硕猛 , 王东柱 , 张建师 , 朱志远 , 姜中行 , 白学军 , 王浩然 , 陈霞 , 王彦锋 , 郝宁 , 王立峰 , 危尚好 , 李广双 , 万潇 , 谢翠红 , 刘成 , 蒋海涛 , 吴斌 , 杨国伟 , 韦耀环 , 关春阳 , 李涛 , 江东才 , 董治民
IPC: C21C7/064
Abstract: 本发明提供一种用于钢包喷粉精炼工艺的脱硫粉剂及其生产方法,该喷粉脱硫粉剂按重量百分比组成为:CaO:75%-90%,SiO2:0%-5%,MgO:0%-8%,CaF2:0%-7%,S:0%-0.035%,其余为杂质。采用三级普通冶金石灰和萤石粉矿FF-95进行机械混合,二者配比比例为16∶1,再采用磨粉机研磨成粒度为100-200目的粉剂。本发明的优点:采用此脱硫粉剂后钢包喷粉精炼工艺可满足不同硫含量钢种需求,脱硫粉剂用量不同其脱硫率在20%~80%;可直接进行低成本短流程单联工艺生产,也可与其他精炼手段相联合形成双联工艺;该粉剂使用耗量小、成本低、脱硫周期短,易于批量生产。
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公开(公告)号:CN1590566A
公开(公告)日:2005-03-09
申请号:CN03155839.9
申请日:2003-08-26
Applicant: 首钢总公司
IPC: C21C5/28
Abstract: 本发明涉及一种转炉出钢渣钢分离的方法及装置,本发明将引渣罐(5)放置在钢包车(3)上靠近出钢口(6)一侧,并与钢包紧密接触,在转炉(1)内剩余部分钢水时,开动钢包车(3),使钢流沿靠近引渣罐(5)一侧的钢包(2)内壁流入钢包,当钢水出完,快速开动钢包车(3),带动引渣罐(5)移动,同时,将转炉(1)全速抬起,利用引渣罐(5)与出钢口(6)的相对运动,使渣流快速离开钢包(2)进入引渣罐(5)。本发明采用引渣法渣钢分离的特点是渣钢分离的效果好,成功率高,成本低,操作简便,受出钢口影响相对较小,钢包内渣层容易控制,可以满足转炉加炉外精炼工艺生产品种的需要。
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公开(公告)号:CN102899443B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210408257.1
申请日:2012-10-23
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC: C21C5/30
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种冶炼低磷钢水的工艺,属于转炉炼钢技术领域。在鱼雷罐倒罐出铁时,随铁流加入干燥处理后的轧钢氧化铁皮,吹氮搅拌后进行扒渣,然后兑入转炉吹炼;转炉前期脱磷阶段,加入矿石量,提高渣中FeO含量,采用脱磷氧枪,钢水磷含量能达到0.020-0.030%,进行一次倒渣,去除大部分含磷渣;再次吹炼进入脱碳阶段,采用普通氧枪吹炼,钢水磷含量能达到0.005-0.008wt%;再倒一次渣后进行补吹,终点磷含量能达到0.003-0.004wt%。优点在于,本发明所述的法能有效脱磷,当铁水磷含量0.060-0.090wt%,转炉终点能降至0.003-0.004wt%。
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公开(公告)号:CN103388040A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310329711.9
申请日:2013-07-31
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC: C21C1/02
Abstract: 一种铁水脱硫的固硫剂及使用方法,属于铁水预处理技术领域。固硫剂为石灰石与萤石配比而成,其中石灰石占90-95wt%,萤石占5-10wt%,粒度范围5-10mm;将配好的固硫剂包装成袋,在出铁前加入铁包包底,按10kg/t铁的比例加入;出铁完成后,下枪喷吹颗粒镁脱硫。优点在于:能有效脱除铁水中S含量至0.004-0.005wt%,并易于扒渣,减少转炉冶炼过程的回硫,使转炉终点S能达到0.005-0.007wt%。
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